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13303066838耐火材料廠將72袋機械振打收塵器改造為脈衝袋式收塵器,如圖7-1。圖(tú)中粗線表示改造的部(bù)分,細線為原有部分。他們改造的方法是(shì):拆除機械振打袋(dài)式(shì)收塵器(qì)的振打清灰(huī)裝置、上頂板、濾袋吊架和(hé)下花(huā)板(bǎn)。保留了過濾室和集塵鬥以及進風口,並將原有的檢查門封閉。
改(gǎi)造後的脈衝袋式收塵器共有濾袋60個,結構與一般脈衝袋(dài)式收塵器大致相同。在過濾室頂部裝上排氣室1,長為2.179米、寬為(wéi)1.145米、高為0.4米。排氣室與過濾室2,由上花板3隔(gé)開,上花板圓孔直徑為105毫米。兩孔之間的中心(xīn)距為200毫米。並增設直徑為165毫米、長為2.34米的氣包4一個,以及噴吹管5、文(wén)氏管(guǎn)6、濾袋骨架7、骨架上接口等部件。濾袋8直徑為120毫米(mǐ),長為2米。
為了便於(yú)檢修,開(kāi)設了一個長為1.2米,寬為0.5米的檢查門9。每台收塵器(qì)增設一套噴吹清(qīng)灰控製機構,由脈衝閥10,電磁閥11和脈衝控製儀12組成。控製儀也可采用氣(qì)動控製或(huò)機(jī)械控製。為了觀(guān)察控製儀表(biǎo)工作情(qíng)況和濾袋的阻力變化情況(kuàng),在進風口和排風口(kǒu)處安裝了一個U形壓力計13。

集塵鬥上部還安裝(zhuāng)了篦條(tiáo)14,既可(kě)防止濾袋脫落被(bèi)回灰(huī)螺旋輸送機絞壞(huài),影響輸送粉塵,還可以作為工人裝卸濾袋站腳的地方(fāng)。
改進後的收塵器,由於封閉了原有的五個檢查門和取消了反吹風活門,大大減少漏風縫隙,所以漏風量僅有5.5%。在(zài)收塵器中采用了2毫米厚的毛氈作濾袋,收塵效率達到99.99%。尤其是收塵器的結構簡單,維修量小,運轉可靠,很受工人歡迎。現將(jiāng)前(qián)後情況列表(biǎo)7-1改後對比7-1。

濾袋與花板連接原采用卡口(kǒu),這種結構製作難以達到(dào)設計要求,裝卸也困難(nán),後來改為螺絲(sī)口(kǒu)連接,裝卸比卡口(kǒu)方便,並能保證嚴密。但有時因螺絲口擰不緊,濾袋容易脫落。
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