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除塵器大功率電源研發成功

發布日期:2010-09-13 17:31瀏覽次數:

 隨著國家對燃煤鍋爐煙塵排放約束指標越繃越緊,作為燃煤鍋爐的電除塵器如何適應新的達標排放標準?燃煤工業鍋爐改造工程、電機係統節(jiē)能工程均被發改委《節能中長期專項規劃》列為重點節能工程,如何在減排的同時實現行業節能(néng)?最(zuì)近,南(nán)京(jīng)國電環保設備有限公司研發出大功率高頻電源,可為電除塵器提高消煙除塵效果(guǒ)提供技術(shù)支撐(chēng)。與傳統工頻電源相比,高頻電源可以產生顯著的節能減排效果,平均能耗(hào)可降低50%~80%,而除塵效率(lǜ)卻提高了30%~50%。


  三次提標逼迫(pò)企業探新路,高頻替代工頻成效(xiào)初顯


  國家近年(nián)來不斷提高煙塵排放(fàng)標準以約束各類汙染源的排放量。繼煙塵排放標準提高到100毫克/立方米之後,2004年,國(guó)家再次把大氣汙染(rǎn)物排放標準提高到50毫克/立方米。目前,新國標正在緊鑼密鼓醞釀出台,擬將煙塵排放標準再次上調到30毫克/立方米。


  目前我國電力、水泥和冶金等行業的電(diàn)除(chú)塵器普遍采用工頻電源供電,在國家兩次提標之後,電除塵器的消煙除塵潛能已得到(dào)了最大(dà)發揮,如果執行更嚴格的排放標準,已沒有潛力可挖。記者采訪(fǎng)中了解到,工頻電源直(zhí)接製約了除塵效率的提高,能耗也比較大。針對工頻電(diàn)源的弊端,從上世紀90年代中期開始,發達國家紛紛研究和開發大功率高頻電源(yuán)。但是,由於國外的高頻電源價格十分昂貴,目前國內僅有個別燃煤(méi)電廠在電除塵器上使用。


  南京國電環保設備(bèi)有限公司從2006年開始致(zhì)力(lì)研製大功率的高頻電(diàn)源,把培育自主知(zhī)識(shí)產(chǎn)權和自有品牌作為企(qǐ)業技術創新的核心,實施了“自主創新雙百工程”,對技術骨幹和管理骨幹實施期權等激(jī)勵政策,曆經3年多的時(shí)間,研製出國產第一代大功率高頻電源產品。
  南京國電環保(bǎo)公司相關負(fù)責人(rén)告訴(sù)記者,他們研製的大功(gōng)率高頻電源,與目前普(pǔ)遍使用的工頻電源相比,可減少能耗50%~80%,除塵效率(lǜ)提高30%~50%,電纜耗用量減少40%。電力、水泥和冶金等行業企(qǐ)業,要(yào)想實現(xiàn)節能減排目標,不用對現(xiàn)有(yǒu)的電除塵器動大手術,隻(zhī)需把工頻電源改為高頻電源,就能使煙塵排(pái)放達到新的(de)排放標準。


  國產(chǎn)大功率高頻電源打破(pò)了此類(lèi)產(chǎn)品一直被國外壟斷的格局,並獲得1項發(fā)明專利、1項(xiàng)外觀設計專利(lì)、兩項實用(yòng)技術專利和4項軟件著(zhe)作權專利;研(yán)究(jiū)項目在獲得國家發改委國家重大產業技術開發專項300萬(wàn)元(yuán)資(zī)助後,又獲得了江蘇省科技成果(guǒ)轉化專項引導資金1000萬元的資助。


  不動手術實現節能又減排,第一(yī)個吃螃蟹(xiè)的企業吃(chī)出(chū)甜頭


  為對此項技術有更深的了解,記者日前走訪了不同規(guī)模的已實施節能減排改(gǎi)造(zào)工程的(de)火電廠。華能南(nán)京(jīng)電廠有兩台320兆瓦燃煤發電機組,每台鍋爐采用兩台(tái)雙室五電場(chǎng)電(diàn)除塵器,每台電除塵器(qì)配置10台工頻電源。為滿足(zú)更嚴格的火電廠大氣汙染物排(pái)放標準,華能南京(jīng)電廠“第一個吃螃蟹”,2008年(nián)在對2號機組兩台電除塵器進行整體改造時,配(pèi)套使用20套南京國電環保公司生產的高頻電源。去年2月,江蘇省環境(jìng)監測中心分別測試了1號和(hé)2號機組的電除塵器,結果表明(míng),在(zài)同等條件下,使用高頻電源的(de)2號機組(zǔ)總(zǒng)能耗減少80%,電除塵口煙塵濃度(dù)減少44%。


  隨後,國電蚌埠發(fā)電廠也與南京國電環保公司結成了節能減排(pái)優化改造的“同盟”。去年底對1號600兆瓦(wǎ)機組電除塵(chén)器改造加裝高頻電源,取(qǔ)得良(liáng)好的節能提(tí)效(xiào)效果,接著又對2號600兆瓦機組電除塵器加裝高頻電(diàn)源。經過改造,1號爐(lú)的煙塵排放濃度由改造前的88.1毫克/立方米降至(zhì)42.6毫克/立方米;2號爐的煙塵排(pái)放濃度由93.9毫(háo)克/立方米降到55.3毫克/立方米,節能約70%,提(tí)效(xiào)約50%。


  操作簡單效益顯著,高頻電源應用(yòng)範圍更廣


  地處上海浦東的上(shàng)海外高橋第三發電(diàn)有限公司(sī),是目前我國電力行業單台裝機(jī)容(róng)量最大、單位能耗指標(biāo)最優的火力發電廠之(zhī)一,其中(zhōng)8號1000兆瓦超(chāo)超臨界機組已配(pèi)置了3室4電場電除塵(chén)器以及(jí)24台高壓供電的工頻電源,8號機組(zǔ)自投產運行以來,除塵效率99.8%,電除塵器出口煙塵(chén)濃度穩定維持在42毫克/立方米,優於國(guó)家規定(dìng)的50毫克/立方米標(biāo)準(zhǔn)。


  但是,世博會給這個公司提出了更為(wéi)嚴格的要求,要在穩定達標排放的基礎上進一步減(jiǎn)少煙(yān)塵排放。為此,上海外高橋第三發電有限公司從去年10月起,對8號(hào)機組進(jìn)行節能(néng)減(jiǎn)排優(yōu)化改造。在(zài)不停爐、不影響機(jī)組滿負荷發電的前提下,承擔此項(xiàng)目的南京國電環保公司順利將24台工頻(pín)電源更換成了高頻電源。


  在今年4月的改造(zào)項目專家驗收會上,一組數據擺在(zài)驗收委(wěi)員會專家們的麵前:在同等工況下,電除塵器出口煙塵排放濃度由改造前的42毫克/立方米降低到17毫克/立方米,減排率59.5%,每年減少煙塵排放量562噸;同時,電除塵器的高(gāo)壓電源總功耗也由改造前的871千瓦降低(dī)到266千瓦,節(jiē)能率71.1%。若按(àn)年運行7500小時計算,采用高頻電源改造後,8號機組年節電約477萬千(qiān)瓦時,相(xiàng)當於(yú)節約標(biāo)準煤1500噸,折合每年減排二氧化碳3500噸、氮氧化合物15噸和二(èr)氧化硫30噸,年節電效益(yì)約190萬元,僅兩年多就能收回改造的投資。據(jù)了解,此次1000兆瓦超(chāo)超臨界機(jī)組(zǔ)電除(chú)塵器使用高頻電源技(jì)術(shù)改造在國內屬首次(cì)應用。


  在立足於電力行業的同(tóng)時,南京國電環保公司還重點關注冶金、化工、建材(cái)等重點行業。目前,公司已與(yǔ)電(diàn)力行業之外的用戶展開了合(hé)作,同時還得到(dào)印度(dù)有關企(qǐ)業的關注(zhù)。

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